在“双碳”战略与绿色制造持续推进的背景下,高校实训环境的环保与安全水平愈发受到重视。近日,某职业学校北校区实训中心改造项目 A7 厂房钳工实训区域焊接除尘系统顺利完成施工与调试,为高校实训环境的绿色升级注入新动力。
项目概况
为改善实训教学环境、保障师生健康,某职业学校北校区 A7 厂房钳工实训区需要定制一套焊接除尘系统改造方案,为校园“绿色实训”建设注入新活力。
共设31 个焊接除尘收集点,每个点位配备 3 米长万向吸气臂,可灵活调整吸气方向与位置,精准捕集焊接烟尘。根据现场需求,系统预留 9000m³/h 风量管道接口,满足未来扩展或工艺调整的可能性。
废气经由吸气臂集中汇总后进入室外主除尘设备,经高效过滤净化后由 15 米高排气筒有组织排放,实现清洁达标排放。
解决方案
焊接教学过程中,烟尘具有颗粒细微、温度高、金属成分复杂等特点,不仅会影响师生健康,还会造成设备污染。本次改造项目针对教学实训场景下的多工位、间歇式作业特点,采用博迪自主研发的 HCD-TFT系列高效滤筒除尘系统,实现了烟尘的高效收集与稳定达标排放。
HCD-TFT系列滤筒除尘器是专为焊接、打磨、激光切割等烟尘工况开发的高性能设备,采用垂直布置滤筒结构 + 脉冲反吹清灰系统 + 飞溅防护设计,具备高效过滤、低能耗、低噪音和维护简便等优点。设备单套处理风量 28000m³/h,系统共配置两套,整体过滤效率 ≥99%,净化后排放浓度 ≤120mg/m³,达标并实现目视无烟尘排放。
废气收集流程:废气 → 万向吸气臂 → 风道 → 除尘器 → 风机 → 烟囱 → 室外达标排放,保证烟尘在源头被高效捕集并安全排放。
运行效果
项目完工后,系统运行稳定,焊接烟尘得到有效控制。经检测:
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车间内颗粒物浓度 ≤4mg/m³; 
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排放浓度 ≤120mg/m³,无可见烟气; 
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设备噪音 ≤80dB; 
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废气收集效率 ≥90%。 
改造后的实训中心焊接区域空气质量显著提升,教学与实训环境更清洁、安全,满足国家《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)等标准要求。
职业学校焊接除尘项目的顺利实施,不仅体现了我司在废气净化系统设计与施工领域的专业实力,也再次印证了我们对“绿色智造、健康生产”的坚定承诺。
未来,我们将继续以高效节能、智能可靠的环保设备,为更多院校与企业提供系统化空气净化解决方案,共同推动工业与教育领域的可持续绿色发展。
